云南某制焦企业,年产200万吨的焦化焦炉煤气脱硫项目,原来使用PDS湿法负压脱硫工艺。在长期运行中,存在溶液膨胀,塔后硫化氢超标和三盐无法控制等问题,极大地影响了项目的正常运行。
为了解决这些问题,自2021年4月20日起,开始引入武汉国力通GLT络合铁脱硫技术,至今已经平稳运行超一年时间。
在这段时间中,相对于原有PDS催化剂而言,国力通GLT络合铁脱硫催化剂在塔后硫化氢、溶液涨液、三盐含量、腐蚀速率、塔阻力这五项主要指标控制上,都能很好的满足工况的要求。
不仅如此,我们结合国力通GLT络合铁脱硫反应特性,针对性地对其原有PDS脱硫工艺做出了一些小的调整优化,确保国力通GLT络合铁催化剂在焦炉煤气PDS催化剂替代上发挥它最大的效能。
国力通GLT络合铁催化剂在脱除硫化氢过程中具有:选择性高,脱硫反应速率快,脱硫转化率高,对硫化氢的脱除反应一步到位等特性。
原有的焦炉煤气PDS湿法脱硫工艺为保证硫化氢的吸收效率,往往是一套系统配备有多个脱硫塔,分为一级、二级乃至三级脱硫流程。
以云南某制焦为例,200万吨焦炉煤气脱硫采用PDS湿法脱硫工艺时则增加到5个脱硫塔,三级串并联使用,塔后硫化氢脱不干净只能通过增加脱硫塔来解决。
国力通GLT络合铁催化剂在焦炉煤气脱除硫化氢时,在脱硫塔内直接完成硫化氢的吸收和硫化氢的脱硫反应,也就是说气态硫化氢进入碱液生成硫氢根,同时生成的硫氢根离子被三价铁离子源源不断地氧化成为单质硫。
正因为国力通GLT络合铁这种高效脱硫和反应速率快的特性,在第一级脱硫时就有能力将大部分的硫化氢脱除掉,同时也会出现一级脱硫负荷过重,一级脱硫的溶液再生不会来的情况。
为了应对这种情况,我们采取减少一台富液槽的使用,并将各级脱硫的富液在富液总管和三个富液槽充分混合后,再分别泵送去四个再生槽再生,再生后的贫液在进入贫液泵前和出贫液泵后分别用总管汇合,起到再次混合作用。这样就完全能够均衡脱硫系统中各级脱硫塔负荷不均衡的弊端,保证国力通GLT络合铁催化剂在焦炉煤气脱硫装置上完美地替代原有PDS催化剂,同时在硫化氢的脱除效率、三盐含量的控制、系统溶液膨胀控制和节能降耗上得到极好的表现。
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